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均溫型軸徑向甲醇合成塔內(nèi)件最新進展
【日期】 2014年2月23日   【瀏覽】 [1435]

均溫型軸徑向甲醇合成塔內(nèi)件最新進展

曾建洪,范傳馨,繆濃清,柴利芬, 

衢州新前程塔器技術(shù)有限公司

一、 前言

我公司設計制造的均溫型甲醇合成塔內(nèi)件是甲醇合成的關鍵設備,該產(chǎn)品技術(shù)性能優(yōu)良,全床層溫差在5~15℃以內(nèi),比德國魯奇等溫型合成塔(溫差<30℃)的要求更先進,CO轉(zhuǎn)化率高,操作方便,運行平穩(wěn),能有效延長催化劑壽命,具有顯著的經(jīng)濟效益,被列為省級新產(chǎn)品計劃,通過了省級新產(chǎn)品鑒定,被全國合成氨設計技術(shù)中心站列入重點推行項目之一。

隨著改革開放的不斷深入,國家推行節(jié)約能源,擴充新能源, 降低消耗,增加產(chǎn)能的一系列戰(zhàn)略決策,對甲醇化工設備要求越來越高,塔徑也越來越大,原塔也暴露出許多不足之處:1、在塔徑不變的情況下,為了增加產(chǎn)能,塔自身高度加長,全軸向床層阻力增大,無法適應生產(chǎn)需要;2、Φ800塔以上(含Φ800)易造成氣體偏流,平面溫差加大;3、塔內(nèi)螺旋板換熱器阻力大,易壓扁,操作困難;4、設備局部結(jié)構(gòu)不合理,觸媒筐冷膽和換熱器不匹配等。為了攻克難關,公司經(jīng)過不斷努力,加快研發(fā)進展,有針對性地在工藝技術(shù)上取得了突破性的進展。

二、 主要創(chuàng)新突破點

1、全軸向改為軸徑向結(jié)構(gòu)

在塔徑不變的情況下,為了增加產(chǎn)能,塔自身高度加長,勢必造成床層加高,阻力增大,難以適應生產(chǎn)需要,市場競爭力下滑。經(jīng)過不斷的摸索,借鑒國內(nèi)同行的經(jīng)驗,床層上部設置軸向,下部設置徑向。依據(jù)甲醇的反應機理,確保反應完全的情況下,徑向段結(jié)構(gòu)在原魚鱗筒式徑向流分布器的基礎上作了很大改進,使徑向分布器從切線方向進出觸媒層,最大限度減少觸媒死角,氣流分布通過不等孔徑和孔數(shù),以及魚鱗板的再分布特性加以設定,因此使徑向氣流分布比較均勻,增加反應氣體與觸媒接觸面積,減緩氣體流速,增加觸媒接觸時間,提高了出口甲醇濃度,大大降低全塔阻力,同時多充填觸媒,使出口CO含量更低,底部溫度微升,反應更徹底,減少床層溫差。軸向段與徑向段的氣流采用自然過渡,整塔觸媒一次性裝填倒卸,便利安裝,升溫還原徹底,觸媒利用率更高。

2、Φ800(含Φ800)以上塔內(nèi)部增設氣體分布器,Φ800(含Φ800)以上塔由于內(nèi)件本身的結(jié)構(gòu)以及現(xiàn)場安裝和裝填觸媒等原因,或多或少會引起氣體偏流,造成平面溫差(徑向)加大,不利于升溫還原和正常生產(chǎn);谏鲜鲈颍夜旧a(chǎn)的內(nèi)件在冷膽上部專門設計一個氣體分布器,使氣體得到重新均勻分流,氣體進冷管更均勻,從而確保反應氣體分布的均勻程度和在觸媒筐中均衡分布,避免了氣體偏流,做到同平面溫差≤5℃。從已使用情況看,效果明顯,得到使用廠家的一致好評。

3、螺旋板結(jié)構(gòu)采用自行設計的多通道、高強度、低阻力、不等厚度板的高效螺旋板換熱器

目前,底部換熱器基本上采用列管式換熱器和螺旋板換熱器結(jié)構(gòu)。列管式換熱器占據(jù)有效空間大,一旦結(jié)蠟易造成堵塞難以流通,久而久之影響正常生產(chǎn)。而我公司自行設計研發(fā)的螺旋板換熱器,原有的單一通道變?yōu)槎嗤ǖ溃s短了氣流在螺旋板的距離,氣流沿圓周多方向進入,反應效果好,阻力大幅度減少。依據(jù)螺旋板的受力情況采用了不等厚度的板,增加了螺旋板的強度,定距釘由原來的線接觸改為面接觸,確保了通道的高度,氣體分布均勻,不易壓扁。因螺旋板換熱效果優(yōu)于列管式換熱器,占用空間小,內(nèi)件床層有效面積增大,為增加產(chǎn)能創(chuàng)造了條件。

4、為了提高系統(tǒng)產(chǎn)能,自行研發(fā)設計了“一種生產(chǎn)粗醇的合成裝置及其工藝”的特有技術(shù)。

由于熱平衡受底部換熱器的影響和牽制較大,因此生產(chǎn)強度較低,再則由于換熱器安置在塔內(nèi),生產(chǎn)中缺乏溫度調(diào)節(jié)手段,不利于提高生產(chǎn)強度和生產(chǎn)操作。本技術(shù)在相同裝置和條件下,由于將內(nèi)置換熱器移至塔外后,裝置的生產(chǎn)能力提高了50%以上,解決原工藝不能副產(chǎn)蒸汽的問題。經(jīng)測算,每噸產(chǎn)品能副產(chǎn)低壓蒸汽0.6噸以上,經(jīng)濟效益明顯。另外,利用本裝置還可以降低冷卻器的制造成本,以及可在塔外換熱器上設置調(diào)溫副線,生產(chǎn)操作方便,控制溫度容易。

三、 典型使用廠家

河南輝煌集團 原先使用的Φ1200甲醇塔操作難度大,易超溫,氣體平面溫差大,產(chǎn)能小。經(jīng)多方考察,使用我公司生產(chǎn)的Φ1200軸徑向甲醇合成塔內(nèi)件,在其它裝置不變的條件僅換臺內(nèi)件,阻力由原先1.2MPa現(xiàn)降至0.8MPa。在氣量及氣質(zhì)條件不變的情況下,每天產(chǎn)能增加了20噸左右。操作方便,平面溫差僅在3℃以內(nèi)。

河北天成化工股份有限公司昌黎分公司 于2008年5月經(jīng)多方比較使用我公司Φ1000 均溫型軸徑向甲醇合成塔內(nèi)件。經(jīng)使用,軸徑向溫差小,整塔阻力低,生產(chǎn)能力強度增加,操作彈性大,被認為是比較理想的甲醇合成塔內(nèi)件。

陜西寶雞化肥廠 Φ1400甲醇塔已開車并一次成功,從升溫還原到生產(chǎn)都達到設計要求。平面溫差小于3℃,軸向溫差小于10℃,進口CO 4.2%,出口低于0.5%以下。全塔阻力在0.6MPa以下。

四、 結(jié)束語

我公司經(jīng)過幾年的不斷努力,生產(chǎn)的均溫型甲醇合成塔榮獲國家科技進步三等獎,原化工部科技進步二等獎,國家級新產(chǎn)品,原化工部科技進步獎勵委員會重點推薦產(chǎn)品,其間,已獲得國家發(fā)明專利9,成為浙江省高新技術(shù)企業(yè)。通過了ISO09001質(zhì)量體系認證,省級研發(fā)中心等稱號。擁有全國500多臺套的設計與制造業(yè)績。公司是A1、A2級壓力容器制造單位,具有健全的設備制造質(zhì)量保證體系,有較先進的工裝和檢測設備,擁有一支素質(zhì)好的職工隊伍。

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